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“惡臭不在”!一(yī)企一(yī)策精細治理,博興板(bǎn)材行業的“環保(bǎo)經”

發布日(rì)期:2020-09-02    點擊:771次

新(xīn)型金(jīn)屬材料產業是博興縣五大主導產業之一,彩塗鋼板產能(néng)約占全國的三分之一,彩塗板產業(yè)帶動了當地經濟的發展。在(zài)生產(chǎn)過程中,生產金屬板材產生的揮發(fā)性有機物(VOCs)成為影響空(kōng)氣質量的重要因(yīn)素,也是空氣治理難(nán)點之(zhī)一。大量VOCs廢氣的產生對工廠附近居民(mín)的生(shēng)活環境及一線工人的工作環境造成了(le)嚴重影響,刺鼻難聞的味(wèi)道讓人們(men)叫苦不迭。近年來,行業標準逐步提高,隨之而(ér)來的,是企業麵臨著越來越嚴的環(huán)保要求。環境保護、節能減排成為企(qǐ)業的頭等大事。為此,齊魯晚報(bào)·齊魯壹點記者走進博興,了解VOCs處理設備上線後的生產環境改善情況。

博興(xìng)100餘家企業接受“體檢”,一企一策汙染治理有了良方(fāng)

7月23日,在博興縣山東(dōng)鋼之傑物資有(yǒu)限公司的彩(cǎi)塗板生產車間裏,裝有全新揮發性有機物(VOCs)處理設施的生產(chǎn)線正在平穩運(yùn)作。這套(tào)新的VOCs處理設備上(shàng)線後,車間生產環境又得到了提升,整個車間內,刺鼻的氣味幾乎不複存在。

無獨有偶,在博興縣潤發公司、藍(lán)天板材等擁有彩塗(tú)板生(shēng)產線的公司,也都新上了VOCs治理設備(bèi),以應對(duì)更高標準的環保指標。

彩塗板生產線是VOCs產生的源頭之一,在環保(bǎo)治理中,企業發展情況各不相同,治理現(xiàn)狀良莠不齊,不僅對環保部門治(zhì)理提出了(le)嚴格的要求,對於企業來說,更是一道難(nán)題。在生產環(huán)節哪些步驟導致VOCs排放過高,又該在哪些(xiē)環節進行改善,數字化指標讓他們不好把握。“我們雖說有治理經驗,但之前的治理設備已經(jīng)不能應對更嚴格的指(zhǐ)標,該怎麽做?”不少公司管理者提出了疑問(wèn)。

情況各不相同的企業,在治理中更不能用同樣的方法“一(yī)刀切”。為此,濱州市生態環境局博興分局通過倡導“一企一策”的方式,為全縣彩(cǎi)塗板生產行業問診把脈。聘請(qǐng)了省(shěng)環科院專家團(tuán)隊(duì)對全縣摸排(pái)出的100餘家企(qǐ)業161條(tiáo)彩塗生產線,逐家開展深入調(diào)研,針對存在問題,運(yùn)用(yòng)科技(jì)手段,在設施升級、工藝改造、在線安裝、電量和視頻監控(kòng)等方麵,製定“一企一策”整改指(zhǐ)導意見,幫助企業科學整改提升。

山東鋼之傑物(wù)資有限公司便(biàn)是受(shòu)益企業(yè)之一。在經過專家團隊的調研後,公司收到了包括勘察現狀(zhuàng),提出治理建議等內容的彩塗工序VOCs廢氣治理方案。副總經理郝曉明(míng)說,公司收到通知後,便組織安(ān)環、生產、技(jì)術、采購等部門召開專門會議研討治理工藝,召集多個(gè)專業環保設備製造廠家根據實際情況(kuàng)製(zhì)定VOCs治理方案,於(yú)春節前最終確定了沸石(shí)轉輪濃縮+RTO高(gāo)溫焚燒處理工藝,替換淘汰原來光氧+活性炭處理工藝。

“我們對彩塗一、二(èr)線進行了提升改造(zào),受疫情影(yǐng)響,我們到4月底開始進行VOCs處理設施、廢氣(qì)在線監測係統、用電監控係統、視頻監控係統的安(ān)裝,5月底全部建設完成並提出調試(shì)申請,6月初調試完(wán)成並提出驗(yàn)收申請,6月12日,縣生態環(huán)保部門對VOCs治理設施進行(háng)了驗(yàn)收(shōu)監測。”郝曉明說,改造提升後,最直觀的感(gǎn)受便是生產車間內刺鼻的氣(qì)味減少了,員工(gōng)的工作環境也有了提升。“公司目前正在對彩塗三(sān)線進(jìn)行提升改造,預計投入350餘萬元(yuán)。”郝(hǎo)曉明說。

如(rú)今走進彩塗板(bǎn)生產車間,刺鼻難聞的油漆味得到了改善(shàn)。自去年11月,博興開展金(jīn)屬(shǔ)板材產業VOCs治理設施(shī)升級(jí)改造行動,所有彩塗板企業(yè)采(cǎi)用高效、達標、穩定的工藝,確保廢(fèi)氣穩定達(dá)到新標準要求,加裝(zhuāng)VOCs在線監控設施、用電(diàn)監控設施和視(shì)頻監控設施。同時,著力“扶(fú)持壯大一批、鼓勵創新一(yī)批、整(zhěng)治(zhì)提升一批、依法依規關停淘汰(tài)一批”,倒逼企業加快綠色提升改造,著力培植龍頭企業、品牌產品,實現轉型升級,目前,未改(gǎi)造生產線均已停產。

下一步,濱州市生態環境局博興分局將(jiāng)依托《加(jiā)快推進新型金屬材(cái)料產業高質量發展(zhǎn)實施(shī)意(yì)見(jiàn)》,進一(yī)步完善產業專班工作機製,破解要素製約,解決突出(chū)問題,推動轉型升級。同時推進彩塗板VOCs整治驗收工作,規範油漆使(shǐ)用,實施源頭控製,實施(shī)信用(yòng)體係分級管理,加(jiā)快工業園區監控能力建設和強化監督執法,堅(jiān)決打贏汙染防治攻堅戰和(hé)生態環(huán)境保衛戰。

升級減排!博興(xìng)彩塗板生(shēng)產:“刺鼻(bí)的(de)氣味沒有了!”

走進山東藍天板材的生(shēng)產車間,初(chū)塗、精塗等工藝間都被(bèi)密封(fēng)起來(lái),車(chē)間內基本聞不到油漆等刺鼻的味道,整(zhěng)個生產線上,幹淨整潔是藍天板材現在的代名詞。“整個生產(chǎn)車間刺鼻(bí)的氣味明(míng)顯減少,工作環境也越來越好了。”對於山東藍天(tiān)板材板業有限公司總經理助理、安全(quán)環保部經理王慶來說,以往車間“常客(kè)”在VOCs治理後,有了明顯改善。

2017年開始,博興縣開展了大規模廢氣治理(lǐ)設(shè)施改造活動,作為金屬板(bǎn)材生產廠(chǎng)商之一的藍天(tiān)板材,和同行業其他公司一樣(yàng),麵(miàn)臨著嚴峻(jun4)的整治任務。2017年(nián),藍天板材上了活性炭(tàn)吸附(fù)設備,“當時指標比(bǐ)較寬鬆(sōng),在現在來說,這(zhè)套設備已經達不到目(mù)前的標準了。”生產部經理趙偉說,活性(xìng)炭(tàn)吸(xī)附工(gōng)藝效率(lǜ)較(jiào)低且更換頻次較高,產生廢(fèi)氣後處理成本也較高(gāo)。

“後來又很多治理方找我們過來合作,最後(hòu)我們和廠家(jiā)溝通,做了一套我們自己的焚燒(shāo)爐,這個爐子相對來說,盡可能(néng)的減少造成二次汙染的發生。”趙偉說,每年藍天板材都會對治理設備進行升級改造,隨著生產發展的需要,藍天板材也加入到治理設備(bèi)的研發之中,和VOCs治理設備廠商不斷溝(gōu)通,製定了一套符合自(zì)身標準的焚燒爐。“密封性變好,氣體收(shōu)集效果也變好了,以前塗護室、生產工藝的爐子有一定的(de)縫隙,現在是無縫隙鏈接,換氣、抽廢、送風基本(běn)是平衡的。”

“隨著標準不斷升級,我們的處理(lǐ)設(shè)備也在不斷整改。”趙偉說,今年環保指標就有更高標準的要求,公司也找了一套合適(shì)的設備,現在還在施工過程中,預(yù)計在(zài)8月份投產。“一套是我們(men)參與製作(zuò)的,一套是外麵引進來的,投產(chǎn)後,兩套設備進行對(duì)比,找到自身的差距,提升處理(lǐ)、節能等方麵的(de)能力,有效的拓展(zhǎn)一下後期改造的思路。”

除了設(shè)備上的改進,在生產工藝和原(yuán)材料上,藍(lán)天板材(cái)也在不斷改進(jìn),嚐試通過技術改進減少VOCs的揮發。“進行了油漆實驗,與油漆生產廠家進行了多次會議,控製油漆內的可揮發物。”趙偉說,油漆裏麵的成分不是很純,原材料的(de)問(wèn)題導致揮發出來的氣體可能有(yǒu)燒不掉的,“現在正在做著實驗,減少揮發性溶劑(jì)的添加,在達到產品質量指標的本身(shēn),減少揮發性物體。”

天天操B网環保旋轉式RTO

設(shè)施升級!高溫焚燒治理有(yǒu)機廢氣,博興彩塗板生產“惡臭”不在

坐落於濱州市店子(zǐ)工業園的山東潤發精密薄板有限公司始建(jiàn)於(yú)2010年,專業從事彩塗(tú)板生產加工業(yè)務的規模型企業(yè)。曆經(jīng)十多(duō)年的發展,從原來的一條產線發展到現(xiàn)在(zài)的三條產線,現運行兩條生產彩塗鋼板生產線。自去年11月博興縣開(kāi)展彩塗板行業VOCs治理設施提升改造專項行動以來,山(shān)東潤發精密薄(báo)板有限公司迅速響應環保號召,積極開展VOCs設施提升改造工作。由原來的活性炭吸(xī)附催化升級為國內較高端的蓄熱(rè)式高溫氧化設備-旋轉式RTO

7月23日(rì),在(zài)山東潤發精密(mì)薄板有(yǒu)限公(gōng)司(sī)的(de)車(chē)間裏,機器隆隆運(yùn)作,工人們(men)都守在自己的崗位上。噴塗鋼板的生產線實現了全封閉,記者在車(chē)間(jiān)裏並未(wèi)聞到難聞的惡臭。在(zài)車間外,固定汙染源VOCs在線監測站房的(de)儀器上各色的折線圖實時顯示著設備的各項數據。

據悉,山東潤發精密薄板有(yǒu)限公司六年前就開始治理VOCs有機廢氣,在一次次的升級改造中(zhōng)摸索經驗,從原來的活性炭吸(xī)附升級到(dào)現在(zài)的RTO高溫焚燒。“在改造過(guò)程(chéng)中不斷縮小密(mì)閉(bì)空間,收集廢氣是最有(yǒu)難度(dù)的,它(tā)需要完(wán)全密閉的空間。在VOC氣體收集方麵除了自己摸索(suǒ)經驗也(yě)向別人學習,現(xiàn)在去車間幾(jǐ)乎聞不到惡臭的氣味了。把有機廢氣加熱升溫至(zhì)760℃以上,VOCs廢氣氧化(huà)分解(jiě)為(wéi)無害(hài)的CO2和H2O,氧化時(shí)的高溫氣體熱量被蓄熱體“貯存”起來,用於預熱新進入的有機廢氣,從而(ér)節省升溫所需要(yào)的燃料消耗,降低運行成本。”山東潤發精密(mì)薄板有限公司總經理吳誌祥告訴記者。

山東潤發精密薄板有(yǒu)限公司企管辦主任王奇說,6年前剛(gāng)開始治理時,那時候環保意識還比較薄弱,後來慢慢重視起來。“在(zài)生產工藝與治(zhì)理設備方麵,減少VOC氣體的(de)排放。以後也將繼續堅持,達(dá)到有關部門的標準,必須堅持達標排放。為環保發展盡(jìn)鋼板行業的一份力量。”

來源:齊魯晚報,齊魯壹點,天天操B网(zhōu)環保再編輯。

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